差压变送器设计原理及常见故障剖析 |
信息来源: admin | 2024-09-11 点击量: 3413 |
因为差压变送器选用了 24V DC 集中化供电系统,4~20mA DC 电流量輸出,因而,差压变送器保持了一线制,便捷了安裝,节约了原材料。差压变送器依据不一样场所安全性层面的必须,有通常型、防爆型、安全性火苗型几种。充分考虑耐压试验及浸蚀层面的规定,精确测量元器件选用了波浪纹维护的双脉冲阻尼器式膜盒构造,材料采用抗腐蚀的不锈钢板材做成。
1、差压变送器的构造及设计原理
1.1 差压变送器的构造差压变送器的构造由量和变换两绝大多数构成。
1.1.1 精确测量一部分
精确测量一部分包含正、空气压力室和精确测量元器件(膜盒)。它的功效是将被测差压数据信号转化成与相对的相互作用力,并功效在主杆杠的下方。
膜盒选用波浪纹维护的双脉冲阻尼器式。双脉冲阻尼器构造可减少溫度的危害,由于工作温度转变时,每一脉冲阻尼器的合理总面积和弯曲刚度都转变,但配对成双的脉冲阻尼器转变尺寸同样,方位反过来,故可互相赔偿,减少了溫度飘移。膜盒内填满甲基硅油,甲基硅油线膨胀系数小,凝固点低,不能缩小,可确保膜盒的溫度特性和耐冲击能,使膜盒受力匀称,另外又能具有阻尼作用,确保整个设备的可靠性。当膜盒单边遭受超出额定值的工作压力时,脉冲阻尼器与电动机轴触碰,二者波浪纹彻底符合,具有过压保护功效。
1.1.2 变换一部分
杆杠系统软件:杆杠系统软件包含主杆杠、副杆杠、校零设备、0点转移设备、负压调节设备、过压保护设备等。校零设备:因为生产制造和安裝方位的缘故,杆杠系统软件的均衡情况除遭受相互作用力的危害外,也有某些其他的额外力的危害,因而在副杆杠下方安裝校零弹黄,运用校零弹黄的相互作用力,使智能变送器有真实的0点。0点转移设备:在具体精确测量中, 以便恰当地挑选智能变送器的测量范围范畴,提升仪表盘精密度,经常选用0点转移。保持0点转移的方法就是说在主杆杠上方加1个转移弹黄,运用转移弹黄的相互作用力,使智能变送器的輸出更改,超过0点转移的目地。负压调节设备:因为膜盒2个脉冲阻尼器合理总面积不一,主杆杠与轴封脉冲阻尼器安裝不一样心,推条支承不匀,装配线不善等缘故,在负压功效下造成了负压偏差。过压保护设备:当精确测量力 F1 提升时,反方向力也提升,两力大到必须水平时, 过压保护片将弯折形变而摆脱主杆杠,F1 再扩大时, 只增加弹簧片的形变,而矢量素材组织所承担的力不容易再提升,进而具有过压保护功效。
1.1.3 矢量素材组织
矢量素材组织它由矢量素材板和推板构成。主主杆杠上web端推力功效在推板上, 矢量素材组织将该力溶解为 F2、F3,F2 在副杆杠上造成1个往上的推力。
1.2 变压智能变送器的设计原理
变压智能变送器是根据力矩平衡基本原理工作中的。当被测压力差数据信号加进精确测量元器件(膜盒)的两边时,膜盒将其变换为与气体压力数据信号相对的相互作用力。此相互作用力功效于主杆杠的下方,使主杆杠以轴封脉冲阻尼器为支撑点偏移,并且以力沿水准方位促进矢量素材组织。矢量素材组织将驱动力 F1 转化成 F2 和 F3。使矢量素材组织的推板往上挪动,并根据十字线支撑板推动副杆杠, 以支撑点反方向旋转,使固定不动在副杆杠上的差动变电器的检验片挨近差动变电器,使二者的空隙变化很大,再根据放大仪变大的直流电数据信号輸出。
当輸出电流量经意见反馈电磁线圈时造成电磁感应意见反馈力,这一电磁感应意见反馈力使副杆杠以支撑点顺时针方向旋转。当意见反馈力所造成的意见反馈扭矩与精确测量一部分造成的键入力矩平衡时,全部组织处在平稳情况。
2、差压变送器的校准及常见故障解决
2.1差压变送器的校准
先接上路线和管道。插电 30 分鐘后,观查整个设备工作中是不是一切正常,有没有磨擦、卡死等状况。通常在智能变送器合闸的一瞬间,差压变送器的輸出先跑较大,随后才渐渐地返回零。表明差压变送器基础无难题,能够开展校检。
2.2差压变送器的常见故障及解决
2.2.1插电后差压变送器无輸出
查验方式 :短路故障 E、F 二点,应无輸出,表明外界路线断;开关电源未接入;意见反馈电磁线圈短路。假如此差压变送器的輸出反方向,则开关电源接错。如罘短路故障 E、F 二点时会輸出,表明表内高频震荡器、功率放大器、整流器滤波电路有题。测 R4 电阻器两端电压 VR4,当 VR4=0.74~1.76V DC 时,表明高频震荡器及整流器过滤路一切正常,可明确常见故障产生在功率放大级。假如 R4 两端电压 VR4 = 0, 表明高频震荡器和整流器滤波电路不太好。
可查验 BG1 是不是断,D4 是不是短路故障,C4、C5 是不是短路故障等。
2.2.2插电后差压变送器輸出较大,用推平衡锤也降不出来查验方式 :
测 E、F 两端电压 VEF=13V DC,表明并不是因为 E、F 短路故障导致的。测电阻器两端电压,表明震荡器、整流器滤波电路无难题,故生于输出功率放
大器的 BG2、BG3 三级管短路故障。
2.2.3插电后差压变送器的輸出滞留在 2mA 上下,用推平衡锤也毫无进展
查验方式 :短路故障 BG2 的 e、c 极,差压变送器的輸出应较大,表明难题产生在高频震荡器。可查验:磁感应片部位太高,差动变电器沒有进到工作区域。差压变送器的副边 C、D 断开、高频振,荡器不工作中。电容器 C2 短路故障,使 BG1 的参考点电源电路异常。BG1 三级管坏掉。差压变送器原边或副边的布线插错,不可以组成反馈调节。
2.2.4键入数据信号提升,差压变送器的輸出降低关键缘故是意见反馈电磁线圈和差动变电器副边绕阻 LCD另外接错。
2.2.5差压变送器輸出2位式颤动,调回零时,不可以使輸出值固定不动在某个部位
查验方式 :查验意见反馈电磁线圈是不是短路故障,导致整个设备无负反馈。查验意见反馈电磁线圈是不是接错,变成反馈调节。意见反馈电磁线圈与磁钢间磨擦大或者有卡死等状况。校零螺丝和校零弹黄中间有磨擦,及其校零弹黄压的过紧或很松。
2.2.6 线形不太好
缘故有:放大仪变大陪数太低。机械设备层面磨擦大,有卡、碰、松等状况。膜盒线形不太好。0点转移设备安裝不科学,转移弹黄拉的过紧。过压保护弹黉片在测量范围限制有松掉状况。矢量素材组织的推板原始部位不善。
2.2.7 越差大
缘故有:机械设备层面有螺钉松脱状况。意见反馈电磁线圈与磁钢间有磨擦。
弹性元件自身 的越差大。
2.2.8 负压偏差大
缘故有:关键是装配线缘故,如主杆杠与轴封脉冲阻尼器不竖直,推条装配线不太好,与主杆杠没有1个平面图膜盒2个脉冲阻尼器合理总面积不一。
2.2.9 差压变送器輸出造成震荡
缘故有: 低挡时端子板中的 1- 3 接线端子没接线。高端时端子板中 7- 10 接线端子没接线。放大仪变大陪数过大。因为差压变送器选用了比较优秀的固定不动支撑点矢量素材机构调整测量范围,使副杆杠的支撑点能够固定不动,总有标准选用均衡重锤式,用于提升仪表盘的抗冲击、耐震动的特性,提升了仪表盘的可信性和可靠性,使仪表盘的安裝视角不分,竖直、歪斜、水准安裝均能确保精密度。